睇 doi:10.3969/j.issn.1005~2798.2016.04.017 总第200期 主井井筒套壁方案优化与创新实践 侯 锐 (国投新集能源股份有限公司板集煤矿,安徽亳州 236744) 摘要:板集煤矿主井井筒套壁过程中,通过不断优化技术方案,跨行业引进新设备、采用新工艺,不仅大 大加快了施工进度,提高了套壁质量,而且相对缩短了工程工期,取得了显著的经济效益。 关键词:优化方案;套壁;主井井筒 中图分类号:TD262 文献标识码:B 文章编号:1005—2798(2016)04.0049—02 板集煤矿主井井简设计深度795.5 m,表土段 (段高660 m)采用钻井法施工,地面预制井壁,漂浮 下沉法成井。基岩段(段高135.5 m)采用普通凿井 法施工。受副井突水影响,主井井筒钻井段井壁受 到一定程度破坏。专家组根据主井井筒实际受损情 接试验,立焊缝坡口按设计要求打磨,焊接100 mm 焊缝用时67 min。按照设计每模套壁高度0.5 m,5 块钢板组模,计算每模钢板环向焊缝长度为 15.7 m,立焊缝长度为0.5 m×5=2.5 m,每模钢板 裂缝焊接时间为:2 500×67/100=1 675 min (27 h 55 min),即每模钢板仅立焊缝焊接时间就需 要近28 h。 况,经多次专题会议论证,决定采用全井深套砌内壁 的方案修复井筒。主井井筒修复设计方案中,累深 400—669 m(段高269 m),采用钢板钢筋混凝土套 钢板焊接作业量大。主井钢板钢筋混凝土段高 269 rn,5条竖向焊缝合计1 345 m,537条环形水平 焊缝合计8 431 m,其焊缝总长度近万米,钢板焊接 工作量大。 壁,设计每模套壁高度0.5 m,5块钢板组成一模,钢 板厚度35 mm,钢板之间焊接缝合。设计套壁厚度 为600 mm,套壁后净直径为5 m。钢板钢筋高强混 凝土段套壁施工顺序为:立模(钢板)一找中线一稳 模一焊接一浇筑一立模,以此循环作业。钢板钢筋 混凝土套壁断面见图1,钢板组装见图2。 双层 土井壁 图2钢板组装平面连接不意图(mm) 钢板焊缝焊接难度大、速度慢。一是焊缝质量 要求高,竖向焊缝设计为Ⅱ级;竖向焊缝坡口宽度 图1 钢板钢筋混凝土井壁套砌不恿图 37 mm,坡口深度为钢板厚度的35 mm,设计要求透 1研究的现状及意义 目前,国内外煤炭行业尚无同类型井筒修复及 类似钢板钢筋高强混凝土套壁施工经验。 地面立焊焊接试验情况:1名熟练焊工采用传 焊、满焊,人工传统焊接工艺速度慢,且不能保证焊 缝质量。 井筒内烧焊作业受空间和通风条件制约,经现 场试验,井筒内允许最多同时使用2把焊枪。因此, 焊接工序是困扰井筒套壁速度的主要因素。 研究如何减少钢板焊缝工作量(减少钢板焊缝 统焊接工艺,在地面车问做35 mm厚钢板立焊缝焊 收稿日期:2016-03-07 作者简介:侯 锐(1985一),男,安徽阜阳人,助理工程师,从事矿井采掘安全技术管理工作。 49 2016年4月 侯 锐:主井井筒套壁方案优化与创新实践 第25卷第4期 长度),如何提高钢板焊接速度,对板集煤矿加快井 本凳,实现技术经济一体化具有非常重要的现实意义。 饕 夏 2方案优化思路 钢板焊接工作量大和焊接速度慢是制约垂高 269 m钢板钢筋混凝土段井筒套壁的两个主要因 素,减少钢板焊缝总长度和采用新的焊接工艺加快 钢板焊接速度,即可加快井筒套壁进度。 2.1 优化套壁方案,大幅减少钢板焊接工作量 通过调查研究,反复论证,我们对原设计方案进 行了优化,具体优化方案与原方案对比见表1。 表1 原方案与优化方案对比 从表1中可以得出结论: 1)通过调整套壁钢板组模高度,0.5 m提高 至1.24 m,减少了主井钢板段套壁水平焊缝 5 039.7 m,减少水平焊接工程量59.8%; 2) 组模高度增大后,大幅减少了钢板吊装、 立模、找正次数,钢板立模效率提高50%以上; 3)将组模钢板数量由5块减为4块,立焊缝 减少269 m,焊接工作量减少了20%。为保证钢板 吊装施工安全,我们对工作盘层问距进行调整,以满 足钢板吊运、转移空间要求;通过对吊盘结构进行加 固,并对吊盘结构和井筒悬吊设施复核验算,确认井 筒相应设施和设备满足钢板吊装强度要求。另外, 在上层吊盘的下缘焊接了一条环形跑道,跑道上安 装2个3 t跑车,用于钢板的吊装、转移。 4)综上,通过方案优化,减少了钢板立模次 数321次,减少水平焊缝5 039.7 m,减少竖向焊缝 269 Ill。 2.2引进新设备、新工艺,加快焊接速度 为提高钢板焊接速度,我们通过外出调研、充分 论证和反复比对后,将机械工业中气电立焊与二氧 化碳气体保护电弧焊新工艺引进到板集煤矿井筒套 壁施工中来,这在全国煤炭系统中尚属首次,也是对 煤矿行业技术创新的一次大胆尝试。气电立焊(英 文简称EGW)技术(见图3),是由普通熔化极气体 保护焊和电渣焊发展而形成的一种熔化极气体保护 电弧焊方法,其特点是焊接质量高,焊接速度快。通 过地面模拟试验非常成功,投入到主井井筒钢板钢 筋混凝土套壁施工后,实现了立焊与横焊间的平行 50 作业,大大加快了钢板的焊接速度。 3主要技术创新点 …、一 ~ …’ 1) 大胆对钢板组模数量及组模高度进行改 进和优化,大幅减少焊接量,简化了施工工序,提高 了井壁力学性能。 2)跨行业引进气电立焊与二氧化碳气体保 护电弧焊新工艺,极大提高了焊接速度,加快了施工 进度,在全国煤炭行业中尚属首次。 图3地面气电立焊焊接试验 4工艺比较 以35 mm厚钢板焊接为例,采用新设备、新工 艺焊接,每模焊接时间仅需3.5 h,而人工传统焊接 方式每模(模高1.24 m)至少需要63 h,按井下同时 使用2把焊枪(受井筒通风量制约,允许最多同时 使用2把焊枪)计算,需要31.5 h,可见新焊接工艺 焊接速度是人工传统焊接速度的18倍(63/3.5: 18),大大加快了钢板钢筋混凝土的套壁速度。 5 工程应用情况及实施效果 地面模拟试验成功后,我们尝试将优化方案与 新焊接工艺应用于井下套壁施工中,经过一周的磨 合与过度,作业人员逐渐理顺了工序,熟练掌握了操 作方法,套壁施工由最初的37 h一模(模高1.24 m) 逐渐稳定至每天2模左右,极大加快了施工进度,大 幅节约了投资成本。 6经济效益分析 通过上述方案的优化,新设备、新工艺的引进, 加快了钢板焊接速度,使钢板钢筋混凝土套壁速度 由年初计划的0.6 m/天提高到2.5 m/天,套壁速度 提高到原计划4倍以上。按此进度,主井钢板段套 壁(段高269 m)工期将缩短261天(149/0.6+120/ 1.0—269/2.5=261)。经矿经营部门测算,因大幅 缩短套壁工期,可减少井筒冻结费用(含电费)1 440 万元,人工成本费1 260万元,设备租赁费405万 元,共计节省直接经济投入3 105万元。 [责任编辑:常丽芳]